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采用A-21S离子交换树脂除铁,具有除铁效率高、操作费用低、设备投资小、操作简便等优点,工业装置运行良好。该工艺可用于低含铁纯盐酸和试剂盐酸的工业生产,铁含量可达分析纯试剂标准。
离子交换法除铁设备投资小、工艺过程简单,可以使盐酸的杂质含量(含铁)由ppm数量级跃升到ppb数量级。
树脂处理:本工艺选用进口树脂品牌Tulsimer? A-21S 特种离子交换树脂。树脂出厂时一般为氯型,使用前须去离子水浸泡和冲洗,并除去机械杂质及悬浮物。装柱:将处理过的树脂和水一齐充入交换柱中(柱下阀门应关闭),填充至规定高度止,填充时应注意避免气泡夹带进去。装柱过程中调整废液排出阀,使液面高于树脂层5cm为宜。
交换除铁:将待处理的盐酸泵入树脂柱中,打开进酸阀及出酸阀门,并关闭其它阀门,调整出酸阀开启量,控制流速在每小时5-10BV(BV为树脂床体积倍数)。开始出酸时,酸的浓度较低,而后逐渐升高,用比重计不断测量酸的浓度,达规定要求时,即为成品酸开始包装。未达浓度要求的稀酸应单独存放,以返回作氯化氢吸收液。交换过程中,应定时取样分析盐酸中铁的含量,铁含量超出标准时,应停止交换而进行树脂再生操作。
再生:用去离子水采用逆流方式对树脂进行冲洗,流速控制在每小时4BV。排出液为含大量三氯化铁的废液,需另行处理。冲洗时,需不断检验流出液中铁的含量,至无铁时冲洗结束。此时树脂再生操作完毕,可重新进行交换过程。
一、 实验目的:脱除车间尾气吸收产出的盐酸溶液中的黄色成份,使其达到工业品的标准。
二、 实验步骤:
1、A-21S树脂的装填,选用滴加漏斗(100mL)作为填充柱,下端口铺一层滤布,防止树脂流失;然后加入50g树脂,使用100g纯净水清洗树脂,保证树脂在柱子中分布均匀和充填严实,裁剪适当大小的滤布置于充填好的树脂上层(V填充柱=40πcm3);然后取50g黄色盐酸溶液对充填柱进行润洗,然后待用(见附件图1);
2、取车间黄色盐酸溶液进行脱色,依次加入有盐酸溶液共计1870g:
200g+100g+100g+100g+100g+100g+230g+130g+200g+310g+300g)
此时,树脂填充柱脱色效果减弱,稀盐酸流出后带有明显颜色,停止脱色,用纯净水清洗树脂,此时填充柱树脂颜色见图2。
3、使用纯净水清洗填充柱中的树脂,直至滤出物无颜色,共计使用纯净水150mL(见附件图3)。
4、待填充柱清洗完毕,取黄色盐酸继续进行脱色处理,依次加入盐酸2600g:
(300g+300g+300g+300g+300g+300g+200g+200g+200g+200g)
此时,填充柱脱色效果较之前仍没有多大变化,处理后的盐酸颜色仍满足要求,停止继续脱色。
三、 实验结果:使用A-21S树脂填充柱能有效的去除黄色盐酸溶液的颜色,达到工业级盐酸的颜色要求,处理前后的颜色对比见附件.